J’ai reconstruit mon quadri longue autonomie principalement pour alléger au maximum le châssis et le rendre plus rigide. Pour cela j’ai fabriqué un châssis basé sur des tube carré en carbone qui sont pincés entre deux plaques de carbone. C’est facile à faire, léger et très rigide. Par contre le quadri est plutôt gros et pas vraiment démontable…
la masse au décollage est de 1950 g avec une batterie 4S de 10A. Le temps de vol approche les 50 minutes ! C’est long, d’ailleurs j’ai pris un coup de soleil lors des essais d’endurance…
La consommation est d’environ 11A en stationnaire ce qui donne un rendement de motorisation d’un peu plus de 12g/W. Le moteurs sont des multistar 4108 – 380 Kv avec des hélices multistar blanche de 16′. Ils sont directement vissés sur le bras carré en carbone.
Le controleur de vol est une dropix V1.1 qui fait tourner le code arducopter 3.2.1. La carte est montée sur des silent block pour réduire les vibrations. j’ai du recalibrer le capteur de courant car il avait 20 % d’erreur et indiquait une sur-consommation qui n’empêchait de dépasser les 40mn de vol. Le reste est très classique, récepteur FrSky avec sortie PPM direct, GPS NEO 8M avec magnétomètre déportés. J’ai testé un sonar mais il est mal placé et les turbulences des hélices le gène.
Le quadri vol pas trop mal bien qu’il soit un peu instable dans les turbulences. Il est également très silencieux, on entend surtout les sifflements des PMW de commande des moteurs.